高壓清(qīng)洗(xǐ)機(jī)進水腔密封失效的原因分析
時間:2013-06-29 11:55:39作者:LeeZhou來源(yuán):TXVLOG糖心短视频网站潔清潔設備
河南某氧化鋁廠現有高壓清洗機7台(tái),工作壓力從800bar到1500bar不等,主要(yào)用(yòng)於氧(yǎng)化鋁生產流程中各類(lèi)槽(cáo)體、罐體和管道等內部高硬度結疤的清洗。在2012年底,該廠一台規格型號為6001型的高壓清洗機進水腔部位出現密封(fēng)失效問題,導(dǎo)致缸體泄(xiè)漏,無法正常使用。後經北京TXVLOG糖心短视频网站潔(jié)清潔設備有限公司工作人員進行分析和多次改進處理,泄漏問題最終得以解決(jué)。經過迄今為止近10個月的現場作業檢驗,效果良好(hǎo)。

該高壓清洗機為三缸並(bìng)列型結構,密封失效發生在1#缸下部的進水腔密封處。根據該設備的日常維護保(bǎo)養記錄和實地拆卸測量,我們得到以(yǐ)下兩組數據:
1、6001型高壓清洗機自2003年10月投入使用至今,推力密封(fēng)塊的拆卸次數達23次(更換進水腔至缸體(tǐ)出水口處各密封點的密封圈);
2、我們分(fèn)別用精確度為0.01 mm的內、外徑(jìng)千分尺,多點測量推力密封塊與進水腔(qiāng)的直徑,得到推力密封塊密封部位的最小尺寸為φ99.90 mm,進水腔與推力密封塊配合處(chù)的最大尺寸為φ100.85 mm。
分(fèn)析上述兩組數據可知,由於推力密(mì)封塊拆裝頻(pín)繁,並且有時拆裝(zhuāng)方法不甚合理,因此造成推力密封塊密封部位和進水腔配合部位的嚴重磨損,二者之間由過渡配合變為間隙配合,且間隙最大值高達0.95 mm。由此導致配合處O型密封圈不(bú)起作用,最終造成密(mì)封失效、進水腔(qiāng)中的水由(yóu)間隙處外溢,進而在(zài)缸(gāng)體與推力(lì)平衡(héng)塊(kuài)的(de)結合麵出現泄漏現象。
綜上所述,我們(men)介(jiè)紹了高壓清洗(xǐ)機進水腔(qiāng)密封失效(xiào)的原因(yīn)分析,為了預防類似問題的發生,北京德(dé)高潔清潔設備有限公司提醒廣大用戶,在為(wéi)高壓清洗機更(gèng)換(huàn)進水腔至缸(gāng)體出水口處(chù)各(gè)密(mì)封點的密封圈後,一定要在進水腔內壁(bì)塗(tú)抹防咬劑,再(zài)進行裝配,以最大(dà)限度地(dì)改善兩相對滑動麵的滑動效果,減輕裝配時摩擦力對零部件的磨損破壞。最後,還要將有關零件的改動情況按技術標準化的要求繪出圖紙,存檔備查。

該高壓清洗機為三缸並(bìng)列型結構,密封失效發生在1#缸下部的進水腔密封處。根據該設備的日常維護保(bǎo)養記錄和實地拆卸測量,我們得到以(yǐ)下兩組數據:
1、6001型高壓清洗機自2003年10月投入使用至今,推力密封(fēng)塊的拆卸次數達23次(更換進水腔至缸體(tǐ)出水口處各密封點的密封圈);
2、我們分(fèn)別用精確度為0.01 mm的內、外徑(jìng)千分尺,多點測量推力密封塊與進水腔(qiāng)的直徑,得到推力密封塊密封部位的最小尺寸為φ99.90 mm,進水腔與推力密封塊配合處(chù)的最大尺寸為φ100.85 mm。
分(fèn)析上述兩組數據可知,由於推力密(mì)封塊拆裝頻(pín)繁,並且有時拆裝(zhuāng)方法不甚合理,因此造成推力密封塊密封部位和進水腔配合部位的嚴重磨損,二者之間由過渡配合變為間隙配合,且間隙最大值高達0.95 mm。由此導致配合處O型密封圈不(bú)起作用,最終造成密(mì)封失效、進水腔(qiāng)中的水由(yóu)間隙處外溢,進而在(zài)缸(gāng)體與推力(lì)平衡(héng)塊(kuài)的(de)結合麵出現泄漏現象。
綜上所述,我們(men)介(jiè)紹了高壓清洗(xǐ)機進水腔(qiāng)密封失效(xiào)的原因(yīn)分析,為了預防類似問題的發生,北京德(dé)高潔清潔設備有限公司提醒廣大用戶,在為(wéi)高壓清洗機更(gèng)換(huàn)進水腔至缸(gāng)體出水口處(chù)各(gè)密(mì)封點的密封圈後,一定要在進水腔內壁(bì)塗(tú)抹防咬劑,再(zài)進行裝配,以最大(dà)限度地(dì)改善兩相對滑動麵的滑動效果,減輕裝配時摩擦力對零部件的磨損破壞。最後,還要將有關零件的改動情況按技術標準化的要求繪出圖紙,存檔備查。
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