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首頁 > 技術文章

高效蒸發器清洗工藝—高壓水射流清洗(xǐ)工藝

時間:2013-04-17     來源: http://www.zslhxx.com

蒸發(fā)器傳統的清(qīng)洗方法是采用人力拉捅硬杆穿過管子或機械鑽孔方式,雖然成本較低,但效率卻很差,並(bìng)且經常發生鋼釺卡阻在列管中無法取出,造成此(cǐ)管為永久(jiǔ)“死管”。另(lìng)外,列管(guǎn)即便鑽(zuàn)開,管壁(bì)也不光滑,仍然有一些垢物“疤痕”,再生產時汙垢很快會粘附其上,增加了堵塞機會,完全達不到工藝要(yào)求(qiú)。經過一段時間後不得不再(zài)次清(qīng)洗(xǐ),嚴重影響了正常生產。因此,迫切需要一種高效(xiào)、實(shí)用的清洗工藝。
 
北京TXVLOG糖心短视频网站潔(jié)清潔設備有限公司是一家專業清潔(jié)環保設備供應商,在高壓水清洗、水霧降塵、集中式除塵(chén)係統已積(jī)累了(le)十多年的業內寶貴經驗,為了解決油脂化工(gōng)廠蒸發器結(jié)垢問題,我公(gōng)司使用DP 400/45EM高壓清洗機對某油脂化工廠蒸發器進行了(le)清洗試驗,並取(qǔ)得了良好的效(xiào)果。
 
DP 400/45EM高壓清洗機
 
油脂化工廠蒸發器清洗試驗:
 
該油脂化工廠浸出車間蒸發係統長管蒸發器管束設計管徑為20 mm,長6 m,蒸發麵積為71 m²,管壁(bì)結垢平均厚達6 mm,由於結(jié)垢物是熱的不良導體,致使熱交換率遠遠低於50%。在實際操作過程(chéng)中(zhōng),混合油升溫變得非常困難,並且(qiě)蒸發(fā)速度緩慢、蒸汽耗量增(zēng)大,以至於蒸發器管束已到了非清洗不可(kě)的地步。
 
高壓(yā)水射流油脂化工廠蒸發器清洗試驗
 
我們首先在(zài)測試車間進行(háng)了蒸發器鋼管內積垢的清洗試驗,試驗取自蒸發器的鋼管,鋼管幾何尺寸為外徑20 mm、長6 m、壁厚3.0 mm。清洗試驗采用了多(duō)種壓力級別,最小壓力為200 bar,最高壓力為400 bar。當壓力為200 bar時,僅有少量垢質(zhì)剝(bāo)落;壓力達到300 bar時,垢質(zhì)開始小麵積剝落;當壓力達到(dào)400 bar時(shí),垢質開始大麵積剝落,除垢效果非常(cháng)理想,鋼管內壁清洗得幹幹淨淨。試(shì)驗後,經(jīng)過檢(jiǎn)測,管子外(wài)徑無膨脹,內徑無損(sǔn)傷。
 
試(shì)驗表明,DP 400/45EM高壓清洗機用於油脂廠蒸發器等(děng)換熱設(shè)備的清洗,具有工效高、成本低、無腐(fǔ)蝕、無環境汙(wū)染等優(yōu)點,有很高(gāo)的實用價(jià)值。
  • 標簽:
  • 清洗
  • 工藝
  • 蒸發器(qì)
  • 清洗工藝
  • 高壓水射流
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