高壓磨料水射流(liú)固體火箭發動機燃燒室殼體內表麵(miàn)處理技術
時間:2015-04-16 11:42:20作者:LeeZhou來源:TXVLOG糖心短视频网站潔清(qīng)潔設備
固體火箭發動機燃燒室殼體內表麵在粘貼隔熱片之前,必須對其進(jìn)行噴砂處理(lǐ),以清除熱處理後殘(cán)存的塗(tú)料、氧化皮、油脂、鏽蝕等(děng)並(bìng)輕量打毛,為保證發動機(jī)殼體(壁厚僅1.5~2.0mm)的強度以及貼片的(de)粘接性能,對噴砂(shā)後的殼體壁厚減薄量及噴砂質量是有嚴格要求的(de)。傳統(tǒng)的手工(gōng)氣噴砂存在(zài)粉塵汙染嚴重、表(biǎo)麵質量和殼體減薄(báo)量不易控製、噴砂後殼體凹痕中殘(cán)留鏽蝕(shí)鹽易產生鏽蝕(shí)、存放時間短、效率低、工人勞動強度大等缺點。因此迫切需要(yào)開發(fā)新的、清潔及(jí)高效(xiào)的固體火箭發動機(jī)燃燒室殼(ké)體內表麵處理技術,而磨料水射流表麵處理技術正是最好的選擇(zé)。

磨料水射流是在高壓純水射流基礎上(shàng)發展起來的利用由噴嘴(zuǐ)小孔高速噴(pēn)出的混有細小磨(mó)料粒子的(de)普通自來水作用於工件表麵(miàn),通過磨料粒子的高速碰撞剪切作用達到磨削(xuē)去除材料,通過控製混合液噴射時的壓力、角度及(jí)噴射(shè)時間等工藝參數來定量清洗工件表麵的工藝。

采用高壓(yā)磨料水射流進行的濕式噴砂明顯優於手工(gōng)氣噴砂。我們采用(yòng)D6AE、30CrMnSiA等不同材質的標準(zhǔn)金(jīn)屬試片進行了濕噴砂試驗。試驗結果表明,當水壓在12~18MPa 時,試片僅快速往複噴砂(shā)一次就能得到較高的表麵處理質量,減薄量能控製(zhì)在0.05mm以內。
隨(suí)後我們對(duì)同種材質金屬試片分組進行幹、濕噴砂後用相同工藝粘(zhān)貼相同材質的隔熱(rè)片並進行剪切強度和剝離強度試驗,同時,對試片作加(jiā)速老化試驗後(hòu)進行(háng)剪切強度(dù)測試(shì)的結果均表明水噴砂質量優於幹噴砂,完全能滿足設計和工藝要求。

磨料水射流是在高壓純水射流基礎上(shàng)發展起來的利用由噴嘴(zuǐ)小孔高速噴(pēn)出的混有細小磨(mó)料粒子的(de)普通自來水作用於工件表麵(miàn),通過磨料粒子的高速碰撞剪切作用達到磨削(xuē)去除材料,通過控製混合液噴射時的壓力、角度及(jí)噴射(shè)時間等工藝參數來定量清洗工件表麵的工藝。

采用高壓(yā)磨料水射流進行的濕式噴砂明顯優於手工(gōng)氣噴砂。我們采用(yòng)D6AE、30CrMnSiA等不同材質的標準(zhǔn)金(jīn)屬試片進行了濕噴砂試驗。試驗結果表明,當水壓在12~18MPa 時,試片僅快速往複噴砂(shā)一次就能得到較高的表麵處理質量,減薄量能控製(zhì)在0.05mm以內。
隨(suí)後我們對(duì)同種材質金屬試片分組進行幹、濕噴砂後用相同工藝粘(zhān)貼相同材質的隔熱(rè)片並進行剪切強度和剝離強度試驗,同時,對試片作加(jiā)速老化試驗後(hòu)進行(háng)剪切強度(dù)測試(shì)的結果均表明水噴砂質量優於幹噴砂,完全能滿足設計和工藝要求。
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