高效煉油廠重油催化(huà)裂(liè)化裝置(zhì)清洗方案—高壓水射流(liú)清(qīng)洗係統

    時間:2015-08-13 16:14:02作者:LeeZhou來源:TXVLOG糖心短视频网站潔清潔設備分享(xiǎng)到:QQ空間新浪微博騰訊微博人人網微信

    近年來,隨著原油的重質(zhì)化和劣質化,催化(huà)裂化的原料性質也發生了較大的變化(密(mì)度增大,硫氮及金屬含量升(shēng)高)。催化裂化的操(cāo)作需求不斷提(tí)高,以彌補因原料重質化劣質化而導(dǎo)致裝置轉(zhuǎn)化率的降低,但裝置(zhì)的氣體和焦炭產率不斷升高,除工藝生(shēng)產上造成困難外,還(hái)常常在反應器係統分餾塔底係統發生結焦(jiāo)問題,嚴重時將導(dǎo)致裝置非計劃停(tíng)工,並增加了裝置檢修的工作量及難度,給煉油(yóu)廠造成很大的經濟損失。
     
    三維洗(xǐ)罐器

    沉降器油氣管線結焦是(shì)重油催(cuī)化裂化裝置普遍存在的清洗難題。根(gēn)據(jù)裝置生(shēng)產能力的大小,該(gāi)管線直徑由0.8米~1.2米不等,高(gāo)度相差不多。其結焦一般在100毫(háo)米~200毫米(mǐ)之間,有時還要厚一些。根據摻煉重油的比例和操作(zuò)條件,生產正常時,需要定時清洗,生產不正常時每年要清洗幾次才能維持生產正常進行。 

    目前大多數企業還在(zài)使用人工清洗,具體(tǐ)方法是在管(guǎn)線結焦時,人站在吊欄內用手錘、扁鏟作業,也有利用“軟梯”,人爬(pá)在軟梯上用撬(qiào)棍往下撬。這些(xiē)手工方式不僅速度極慢,質量差,麵且帶有很大的危險性。還有(yǒu)些企業第一次遇到此類問題,尚不知道如(rú)何清洗。

    北京TXVLOG糖心短视频网站潔清潔設備有限公司針(zhēn)對煉油廠二催(cuī)化裝置油氣(qì)管線結焦,采用了(le)高(gāo)壓水射流(liú)技術進行自動清洗,結(jié)合(hé)現場(chǎng)有折彎(wān)和無折彎(wān)兩種情況,設置鋪助工裝,設計應用三維(wéi)旋轉清洗頭自動清洗,取(qǔ)得了良好的效果。
     
    三維旋轉噴頭

    有折彎油氣管線上、下水平段,由手(shǒu)持噴槍清洗,垂直段采用清(qīng)洗頭(tóu)清洗,排焦利用大流量消防水將清下來的焦塊帶出係統外。

    對於無折彎油氣(qì)管線,工裝設置更為簡單,頂部彎(wān)頭處開口;吊裝清洗頭,下部彎頭外開(kāi)口排(pái)焦。清洗後(hòu)再(zài)將兩彎頭處的開口恢複。

    綜上所述,無論(lùn)有折彎(wān)或無(wú)折彎的油氣管線,采用我公司設計(jì)安裝的高壓水射流清(qīng)洗係統,1~2天即可清洗幹淨,效(xiào)率可提高十(shí)幾倍(bèi)。

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